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2025-05-19

高性能磨用電主軸常見的應用故障及應用案例

常見應用問題及原因

(1) 機械問題

磨削工件圓度大常見原因:光磨時間過短;砂輪硬度過高;機床系統(tǒng)剛性差;砂輪軸震蕩時振動大;電主軸功率不足等。


工件表面有直波形痕跡常見原因:砂輪主軸間隙過大;砂輪壓緊機構或工作臺“爬行”;砂輪與工件轉速比為整數(shù);砂輪靜平衡不好或砂輪變鈍等。


磨削工件錐度大常見原因:砂輪硬度過低;砂輪寬度與工件寬度不匹配;砂輪軸進給速度過快,精磨量偏小,光磨時間短;砂輪主軸軸向與工件軸軸線不平行;主軸剛性差;砂接桿設計不合理;配合面接觸剛性差等。

(2) 電氣相關異常問題

電氣常見問題為電機自學習故障,常見原因:電機參數(shù)設置不正確 (最常見原因,也會引起電機異響和振動);電機容量與變頻器容量不匹配;變頻器上線頻率小于主軸額定頻率的 2/3 等。此外,變頻器過熱也是電氣常見故障之一,常見原因為超載使用、載波頻率設置過高等。其他原因應具體問題具體分析。


應用案例

某公司在加工 6203 軸承內(nèi)孔時磨削節(jié)拍 8.2 s,磨削效率低。應用高性能磨用電主軸后,產(chǎn)品質量和效率均得到提升,波紋度不合格率由 3‰降低至 1‰,磨削節(jié)拍提高至 6.2 s,單件產(chǎn)品效率提升 24%;將夾持 7010 軸承內(nèi)圈的工件機械軸升級為采用永磁同步電機的高性能磨削電主軸,加工內(nèi)外溝道時,波紋度由 0.6~0.7 (2~500波) 提 高 至 0.4~0.5, 圓 度 由 0.4 μm 提 高 至 0.25 μm。高性能磨用電主軸有眾多提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質量的成功應用案例,此處不再進行一一介紹了。


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